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风机径向振动大的原因

来源:baiyundou.net   日期:2024-07-05
1月1日,国家正式执行煤电容量电价政策。政策规定,煤电机组若无法按照调度指令提供申报最大出力,月内发生两次将扣减当月容量电费的10%,发生三次扣减50%,发生四次及以上扣减100%。简言之,机组一旦出现“关键时刻带不动”或“预期功效达不到”,将会面临最高100%的容量电费考核,这意味着,机组的“强健体魄”将成为火电厂重要的隐性资产。2024年起,丰城电厂设备管理部开始对影响机组出力的老化设备进行排查,并在等级检修来临之前制定临停抢修方案,采取“窗口式”检修的方式完成部分设备换新和升级,从而保证机组稳定出力。就在上周末,锅炉班组利用仅15个小时的检修窗口,凝心聚力,连续作战,对6号机组B引风机调头进行了应急抢修。

01

精细化部署,科学优化应急抢修体系

      引风机是直接关系到机组最大可接待负荷的重要设备之一,它和送风机组成了帮助锅炉“呼吸”的一套系统,可有效提升煤炭的燃烧效率,保证热能聚集。早在1月10日,设备管理部锅炉专业就迅速成立应急抢修小组开展“头脑风暴”,研究如何在最短的时间内完成高质量的抢修任务,分析动调头振动大的直接原因,并制定6号炉B引风机更换动调头抢修最优方案。

      根据分析,造成引风机调头振动大的原因是内部易损件磨损大。待技术人员确认检修方案之后,设备管理部负责人、生产技术部负责人和生产分管领导对方案进行层层把关及审批,最终与发电部商讨决定于1月13日申请降负荷时间,停运6号炉B引风机。方案具体到抢修各节点的计划、人员安排、起重设备检查、备品备件转运等各项前期准备工作,全方位考虑抢修作业各环节,科学有效把控抢修进度,确保15个小时完成任务。

      方案确定后,锅炉专业相关负责人立即着手前期准备。“作业票已提交、人员已安排、电动葫芦已试运正常、调头备件已转运至抢修现场、工器具已定置摆放、风机倒转刹车装置已到位……”1月12日16时01分,抢修联系群内一连串工作闭环消息陆续响起。锅炉专业技术人员第一时间在现场全程跟踪,直到确认抢修准备工作已全部妥当,大家才放心迎接第二天的“极限挑战”。

▼早上6点的现场安全技术交底

02

高效率出击,打出群策群力组合拳

     每一秒钟都关系到设备的运行安全,每一分钟都影响到生产的整体节奏,是“抢修”,就注定是一场与时间的拉力赛。本次消缺的主要内容就是更换风机动调头——这听起来简单,实则步骤繁琐、工程量大、危险性高。要完成该项工作,必须停运B引风机,保持A引风机单侧运行,而B引风机因入口挡板门无法完全隔离,很有可能导致A引风机失速而停运,进而导致机组降负荷或停炉;在检修过程中,风机大盖拆除也是一大风险点,大盖起吊后距离叶片顶部间隙很小,因此必须小心谨慎,保持大盖稳定,防止大盖晃动而磕碰叶片,起重作业人员需严阵以待,谨慎操作,防止作业人员受伤。

      面对时间紧、任务重的现实情况,原计划13日早上7时开始的抢修,检修人员和维护单位人员在一个小时前就早早到达了现场。7时06分,发电部按计划节点停运引风机,检修人员迅速完成风机制动。“1,2,3,加油!”,现场响起检修人的响亮号子,锅炉专工吴华亮带领大家齐心协力拉牵着重达约12.5吨的风机大盖。一阵人力输出后,检修人员也不怕累,马不停蹄接着解体风机,先后高效率完成风机叶轮倒转、烟气封堵措施、动调头连杆检查、叶片外观检查、动叶开关位重新定位和动调头螺栓紧固件拆除工作。正是有了检修人员和维护单位的紧密配合,才让原计划持续7小时的风机解体工作抢出了4小时告成的“加速度”!

▼6号炉B引风机揭盖进行中

03

全身心坚守,齐心协力保机组生产

      11时30分,抢修进行到回装工序,动调头回转完成后,迎来抢修过程中耗时久、连接对位困难、调整难度大的动调头找中心环节——这也是本次抢修的重点和难点。由于6号炉B引风机的动调头支撑体是单独修复件,因此它与动调头的配合程度也较难达到设计精细度。

      得益于风机解体工序的超前进度,检修人员在面对这一难点时有大量富余时间,一点一点调整位置,进行对位安装。18时09分,经检修人员持续进行近5个小时的高强度作业,一丝一丝地调整,在技术上坚持精益求精,才顺利将动调头中心调整至最优精度。

▼动调头找中心是整个检修过程中的难点

      不知不觉,全员已持续工作近10个小时,时间所剩无几。然而,越是紧急关头,丰电的“精兵强将”们便越不会有丝毫松懈。大家抢修的激情不减,以争分夺秒的紧迫感坚守至最后一刻。21时36分,经过近15个小时的攻坚克难,6号炉B引风机顺利启动,引风机动调头连杆轴向振动在2.2mm/s——这个数据不仅较抢修前的12-19mm/s大幅降低,甚至对比运行初期的5mm/s都有着绝对的参数优势。21时42分,6号机组按期、及时接待负荷,各项引风机运行指标参数均正常,动调头振动正常,现场抢修人员如释重负。

      截至1月15日,锅炉专业持续2天跟踪观察6号炉B引风机调头振动情况,最大振动值在2.6mm/s左右,这意味着此次引风机动调头抢修攻坚战宣告成功。在这场与时间赛跑的抢修攻坚战中,纪委书记冯磊、副总经理匡仁钦多次来到现场督战,生产技术部锅炉专工罗翔、设备管理部锅炉专工吴华亮、锅炉检修班欧阳国勤等共产党员昼夜坚守,全程严格把控检修质量和作业安全,充分诠释了丰电人保供稳产的责任与担当。

接下来,丰电将总结抢修经验,做好事故预想汇总,持续开展应急演练活动,不断锻炼检修队伍的综合应急抢修能力,为机组长周期安全稳定运行保驾护航。

来源:高峰、吴紫华

编辑:赵   菁编校:李   伟编审:袁文斌

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(赣能股份)

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公彬鸿19640953330 ______ 离心风机振动大的原因,一般来讲有以下几种: 1、设计原因:风机的设计一般是根据风机的使用环境、温度、风量、风压、介质等来设计的,而有的企业并没有完全根据这些因素来选型,致使造成存在如下因素:风机设计不当,动态特性不良...

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公彬鸿19640953330 ______ 一、由于风机安装质量原因造成的振动现象: 1风机和电机轴不同心; 2风机转子不平衡; 3叶轮轴向晃动大; 4地脚螺栓孔灌浆不密实使得地脚螺栓松动; 5轴承弹子油隙过大; 6轴承座地脚螺栓松动; 7电机地脚螺栓或台板连接螺栓松动; 8轴承座与其垫铁或垫铁与垫铁之间的间隙过大; 9电机台板与其垫铁或垫铁与垫铁之间的间隙过大以及电机四脚与台板之间有不接触者; 10转子与机壳摩擦; 11叶轮装反; 12叶轮与轴连接处松动; 13调节门开度方向不对; 14机壳因刚度不够造成机壳振动引起转子共振; 15基础刚度不够;

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公彬鸿19640953330 ______ 造成电厂主、辅设备的振动的原因很多,而且往往是多种原因综合作用的结果.针对邹县电厂一次风机驱动电机异常振动的故障,通过先进的振动分析仪,可以利用频谱图和时域波形图来初步分析引起一次风机电动机振动的主要原因,利用相关分析可确认振动的主因.再通过对联轴器的大、小周期分析进一步判断出联轴器存在裂纹和断齿凹坑的问题. 经过对齿型联轴器的更换及联轴器中心的重新调整,电动机的异常振动现象消失.联轴器故障的及时处理避免了设备故障进一步扩大从而导致机组非正常降出力事故的发生,保障了电网及机组的安全稳定运行.

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公彬鸿19640953330 ______ 高压风机振动剧烈的主要原因: (1) 机壳或进风口与叶轮磨擦; (2) 基础的刚度不够或不牢固; (3) 叶轮铆钉松动或轴盘变形; (4) 叶轮轴盘与轴松动; (5) 机壳与支架,轴承座与支架,轴承座与轴承盖等联接螺栓松动; (6) 风机出口管道安装不良而产生共振; (7) 叶片上有积灰、污垢,转子产生不平衡; (8) 叶片磨损,叶轮变形; (9) 联轴器直联传动的,则是风机轴与电机轴不同心,联轴器歪斜,联轴器螺栓松动.皮带传动的则是皮带轮槽错位

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公彬鸿19640953330 ______ 振动有三个方面引起的: 1、叶轮有可能失衡,需要重新做动平衡? 2、风机整机振动:减震器?螺丝松紧? 3、系统振动:风机和系统刚好处于共振点,引起整个系统的振动; 所以从叶轮、整机、系统三个方面去检查问题.

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公彬鸿19640953330 ______ 增压风机振动过大的原因有:①叶片和轮毂上积灰;②联轴器有缺陷;③轴承有缺陷;④部件松动;⑤叶片磨损;⑥失速操作;⑦导管堵塞或挡板未开启. 处理措施:①清理积灰;②修理或更换联轴器;③更换轴承; ④ 紧固松动部件螺栓;⑤更换叶片;⑥断开主电动机或控制风机使其脱开失速范围;⑦疏通堵塞导.

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公彬鸿19640953330 ______ 风叶不平衡

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公彬鸿19640953330 ______[答案] 造成电厂主、辅设备的振动的原因很多,而且往往是多种原因综合作用的结果.针对邹县电厂一次风机驱动电机异常振动的故障,通过先进的振动分析仪,可以利用频谱图和时域波形图来初步分析引起一次风机电动机振动的主要原...

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公彬鸿19640953330 ______ 泵或风机震动常见原因 是叶轮动平衡不好,1.是出厂是就不好 2.是异物附着叶轮 消除方法 重新做动平衡

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公彬鸿19640953330 ______ 风机本身都会有振动,不只是高温风机.可能的原因有风机叶轮不平衡或者是风压过大使风机本体自振.风机轴与电机轴不对中也有可能.

(编辑:自媒体)
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